PROYEK EFISIENSI AIR INDUSTRIAL UNTUK PENDINGIN ‘COMPRESSOR’ & ‘AIR DRIYER’
"KUTIPAN SEBAGAI BAHAN REFERENSI"
Kompresor merupakan mesin vital dalam system ash handling yang berfungsi untuk pendorong fly ash (abu terbang) yang merupakan sisa pembakaran dari furnace boiler untuk masuk ke ESP kemudian ke ash silo (tempat penampungan ash). Udara kompresi kemudian dihilangkan uap airnya menggunakan ‘air driyer ‘(pengering udara).
Pendinginan udara kompresi kedua peralatan tersebut diatas menggunakan air industrial yang disuplai dari raw water. Berdasarkan manual book standar seharusnya temperature inlet air pendingin di bawah 300C, padahal temperature kolam air industrial saat ini adalah 350C dengan kapasitas pompa industrial 100 m3/jam. Hal inilah yang menurunkan kapasitas heat exchanger (penukar panas) pada compressor dan air drier, sehingga menyebabkan malfungsi (trip) pada mesin-mesin tersebut. Permasalahan tersebut sementara diselesaikan dengan membuang air pendingin langsung ke selokan, sehingga head loses yang diakibatkan sistem pipa untuk kembali ke kolam industrial berkurang,sehingga mesin telah dapat beroperasi dengan discharge temperature 850C(normalnya 400C). Namun hal ini menyebabkan pembuangan air industrial bertemperature 900C dengan debit 9,48m3 /jam.
Opsi pemasangan cooling tower akan memanfaatkan kembali air industrial tersebut, sehingga menghemat penggunaan raw water sebesar 227,5 m3/hari dan penghematan biaya bulanan sebesar
Rp 10.237.500 atau biaya tahunan sebesar Rp 122.850.000.
Rp 10.237.500 atau biaya tahunan sebesar Rp 122.850.000.
KATA KUNCI
Kompresor, Air Drier, Ash Handling, Fly Ash, ESP, Ash Silo, Air Industrial, Raw Water, Heat Exchanger, Head Loss, Pemanfaatan Kembali Air Industrial, Cooling Tower. PENGAMATAN
Pengukuran pada outlet air pendingin yang dibuang dari compressor dan air drier yang dilakukan pada tanggal 18 s/d 27 Januari 2010 adalah sebagai berikut : Kompressor A | Kompressor B | Air Driyer A | Air Driyer B | |||||||||
Waktu (detik) | Volume Air Terbuang (liter) | Debit (m3/jam) | Waktu (detik) | Volume Air Terbuang (liter) | Debit (m3/jam) | Waktu (detik) | Volume Air Terbuang (liter) | Debit (m3/jam) | Waktu (detik) | Volume Air Terbuang (liter) | Debit (m3/jam) | |
2,66 | 1,6 | 2,17 | 1,87 | 1,4 | 2,70 | 1,08 | 0,7 | 2,33 | 2,32 | 1,5 | 2,33 | |
2,46 | 1,5 | 2,20 | 2,03 | 1,2 | 2,13 | 2,12 | 1,3 | 2,21 | 1,87 | 1,2 | 2,31 | |
2,69 | 1,4 | 1,87 | 2,97 | 1,6 | 1,94 | 2,57 | 1,2 | 1,68 | 0,76 | 0,7 | 3,32 | |
2,76 | 1,5 | 1,96 | 1,84 | 1,1 | 2,15 | 1,73 | 1,2 | 2,50 | 0,98 | 0,8 | 2,94 | |
2,56 | 1,4 | 1,97 | 1,73 | 1,1 | 2,29 | 1,78 | 1,2 | 2,43 | 2,16 | 1,8 | 3,00 | |
2,99 | 1,6 | 1,93 | 1,76 | 1,1 | 2,25 | 1,21 | 1,7 | 5,06 | 2,56 | 1,4 | 1,97 | |
2,55 | 1,3 | 1,84 | 1,78 | 1,1 | 2,22 | 1,95 | 1,2 | 2,22 | 1,34 | 1,1 | 2,96 | |
2,97 | 1,6 | 1,94 | 1,55 | 1,05 | 2,44 | 0,99 | 0,7 | 2,55 | 1,23 | 0,5 | 1,46 | |
2,44 | 1,4 | 2,07 | 0,63 | 0,6 | 3,43 | 0,82 | 0,6 | 2,63 | 1,99 | 1,2 | 2,17 | |
2,51 | 1,3 | 1,86 | 1,04 | 0,7 | 2,42 | 2,13 | 1,4 | 2,37 | 2,39 | 1,7 | 2,56 | |
Rata2 | 1,98 | Rata2 | 2,40 | Rata2 | 2,60 | Rata2 | 2,50 |
ANALISA
Dari data harian tersebut diatas maka dapat dilakukan analisa sebagai berikut: - Dari data harian diatas maka air industrial yang terbuang adalah 9,48 m3/jam atau 227,5 m3/hari.
- Dengan diproses ulang oleh cooling Tower maka air tersebut tidak dibuang tetapi hanya dihilangkan panasnya.
- Total Penghematan yang bisa dilakukan 227,5 m3/hari air industrial atau227,5 x Rp 1500 = Rp 341.250/hari atau Rp 10.237.500/bulan atau Rp 122.850.000/tahun.
- Rincian biaya dan komponen untuk cooling tower adalah sebagai berikut :
- Pipa galvanis medium 2″ 2 batang.
- Pipa galvanis medium 1,5″ 4 batang.
- Buterfly valve KITZ 1,5″ 2 pcs
- Buterfly valve KITZ 2″ 2 pcs
- Strainer tipe flange 10 K KITZ 2″ 2 pcs
- Check Valve flange 10 K KITZ 1.5″ 2 pcs
- Flange 10 K 1.5″ KITZ 8 pcs
- Flange 10K 2″ KITZ 14 pcs
- Tee welded 2″ x 2″ x 2″ 2 pcs
- Tee Welded 1.5″ x 1.5″ x 1.5″ 2 pcs
- Elbow welded 2.5″ 8 pcs
- Elbow Welded 1.5″ 8 pcs
- Floating valve 1″ 1 set
- Bolt, Nut, Ring M16x75mm 100 pcs Rp 5.800.000
- Motor Pompa sirkulasi (memanfaatkan ex. Pompa service)
- Cooling tower Liang Chi Type LBC 80 Rp 30.000.000
- Biaya instalasi termasuk consumable dan SDM Rp 2.570.000Total biaya investasi Rp 38.370.000
- Jangka Waktu pengembalian modalRp 38.370.000 / Rp 10.237.500 = 3,74 bulan atau 4 bulan
PREDIKSI PENGHEMATAN
Harga raw water untuk air industrial, termasuk listrik & SDM | Rp 1500 |
Volume air industrial yang termanfaatkan kembali | 6.825 m3 /bulan atau 81.900 m3/tahun |
Investasi | Rp 38.370.000 |
Waktu Pengembalian modal | 4 bulan |
Penghematan biaya bulanan | Rp 10.237.500 /bulan |
Penghematan biaya tahunan | Rp 122.850.000 / tahun |
Team Peniliti
- Planner Engineer
- Operator WTP
Tidak ada komentar:
Posting Komentar